![▲中鋼冷軋成品倉庫開啟雙無人化天車鋼捲吊運作業,今年再全面展開天車改造工程,邁向「智慧倉儲」發展新里程碑。(記者王苡蘋翻攝)](https://newstaiwan.net/wp-content/uploads/2024/02/1707095877474.jpg)
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中鋼積極進行數位轉型,自主開發鋼捲吊運天車AI技術,以提升倉儲管理效率。於2023年,公司成立「數位轉型推動小組」,全面導入智慧製造,將無人化天車納入智慧製造體系,致力實現高效率、低成本及低碳排等生產目標。中鋼自2015年開始投入無人化天車研究,並於2018年成功自主開發了天車AI技術。
首次將無人化天車應用於冷軋成品倉庫,並於2020年實現「雙天車協同作業及防撞」等AI技術,使得雙無人化天車鋼捲吊運成為現實。去年,中鋼進一步提升無人化天車速度控制及板車掃描效率技術,顯著降低每部無人化天車一年所需的人力工時及維護成本,更有效地促進倉儲管理效率的提升,故障率也大幅降低80%。
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展望未來,中鋼將延續成功經驗,展開其餘35部鋼捲吊運天車的無人化改造工程,以進一步強化營運競爭力,並邁向「智慧倉儲」的新里程碑。倉儲區的物流作業,包括出庫、入庫、儲位變動等,都將受益於無人化天車的不間斷自動化穩定運作,進一步提高生產效能。
無人化天車系統不僅具備了天車馬達壽命延長、降低產品吊運損傷、節省人力工時成本等多項優點,更透過電腦視覺及雷射感測技術在漆黑工廠中精準完成吊運作業,實現「關燈工廠」省電及減碳效益。成功應用自主AI技術改造原有天車,中鋼每部改造的無人化天車一年可節省近400萬元成本,且天車故障率降低80%。
中鋼的無人化天車系統成功售予國外三家鋼廠,展現台灣在AI技術開發上的堅強實力。系統不僅涵蓋控制、定位、感測、影像辨識、機械、電機、倉儲管理等多面向專業領域,更展現了公司自主研發能力,以及與各單位協同合作克服困難及突破瓶頸的堅持。中鋼今年將持續推動鋼捲吊運天車無人化改造,同時加速不同類型吊具天車的AI技術開發,朝著實現智慧精緻鋼廠目標邁進。